2. 系统自动化控制程序要高,以提高生产效率;
3. 系统调速范围宽,响应速度快,以提供可满足不同原材料及制品的烧成曲线。

图1
三、系统方案根据窑炉风机系统控制的要求,采用四方E380通用型变频器来实现系统的全自动温度控制。即由温度传感器采集窑炉的当前温度,并通过模拟量通道反馈给变频器,与设定的温度值做比较,再由变频器的PID控制器改变输出频率以调节风机的转速,进而控制系统风量,以保证系统的温度控制精度及响应性。其系统原理图如下图2所示:

图2
主要设定参数:

四、改造后运行效果湖南郴州HX砖厂对四台30kw的窑炉风机做变频改造后,经过一段时间的运行,记录数据证明改造效果显著: 1.改成温度控制后,控制精度高,风量调节范围宽,系统响应速度快,自动化控制程度高,有效提高了产品质量及生产效率,降低了产品不良率: 2. 节能效果显著,综合效益高,节电率达到40%; 3. 实现了风机系统的平滑软启动,避免了机械和电气冲击,延长了设备的使用寿命; 4. 具有完善的各种保护功能,可靠性高,故障率低,减轻维护人员的工作量。改造前电耗情况(24小时):
输入电压:380V;运行电流:63A;功率:30KW×4台一天24小时额定运行,日耗电量约为2880度。改造后排烟风机电机(24小时):24小时电流约为33~37A,日耗电量约为1700度,变频改造后风机日耗电量平均节省约为1180度。每年(按工作10个月计算)可节省电费1180*10*1元/度=11800元(按工业用电平均电费0.5元计算)